通訊員 劉秉權 報道 今年以來,新疆天業(yè)天偉化工有限公司化工廠(簡稱:天偉化工廠)采取多種措施降成本、抓生產(chǎn),保安全、促發(fā)展。
厚植沃土精打細算
“糊樹脂垛型不夠緊湊,部分垛型包裝袋外露,在集裝箱裝車過程中,容易造成卡頓!碧鞓I(yè)西部物產(chǎn)銷售人員向天偉化工廠聚合車間包裝工段負責人反饋了問題。
在天偉化工廠聚合車間技改晨會上,車間負責人韓忠良說:“如果每垛垛型整齊劃一,每一個集裝箱就可以多裝1拖,每噸就可以降低運輸費用40元,F(xiàn)線年包裝能力在1.7萬噸左右,粗略計算一年下來就可以節(jié)約60-70萬元!本酆宪囬g包裝員工王興,結合多年的操作經(jīng)驗,提出了金點子建議,會同職能科室成立了攻關小組,從設備源頭解決問題。
技術創(chuàng)新釋放效能
糊樹脂干燥濾袋自開車運行以來,已經(jīng)在線超過8年,到了設計使用年限。由于冬季寒冷,夏季炎熱,季節(jié)變化明顯,對濾袋的透氣性要求極高,裝置一直使用的是進口濾袋。
為節(jié)能降耗,進一步降低生產(chǎn)成本,“品創(chuàng)之新”技術攻關團隊提出,能否使用國產(chǎn)濾袋替換進口濾袋,就可以大幅度降低裝置維護成本。
濾袋透氣性不好,主要是因為季節(jié)交替,空氣濕度大,造成物料積壓結塊,導致出料困難。攻關團隊成員蔣亞楠提出:“如果對反風管進行改造,增大排氣量,就會增大熱空氣換熱面積,加速物料干燥,物料水份少,出料就順暢了!
反風管改動以后,2月份遇到了極寒天氣,國產(chǎn)濾袋試用效果較好,糊樹脂4號干燥線出料穩(wěn)定,沒有物料積壓。
生產(chǎn)成本的降低源于技改項目的實施,糊樹脂滿負荷運行,源于設備的高效運行,安全穩(wěn)定運行為奪取首季“開門紅”奠定了堅實基礎。
成果轉化蓄能增勢
1月30日,具有自主知識產(chǎn)權的專利技術,由天偉化工廠開發(fā)的TY-650低聚合度聚氯乙烯專用樹脂成功下線,標志著該廠技術創(chuàng)新工作邁出了堅實步伐,實現(xiàn)了“開門紅”。
一季度,天偉化工廠糊樹脂滿負荷生產(chǎn)。生產(chǎn)現(xiàn)場“熱辣滾燙”,產(chǎn)品琳瑯滿目,目不暇接,員工堅守崗位精心操作,叉車往來穿梭,一派繁忙景象。根據(jù)
市場訂單,天偉化工廠相繼生產(chǎn)了TY-700、TY-800、TPM-21、TPL-31、TPM-31以及TPH-31六個不同牌號的樹脂,完成了出口訂單800余噸的套袋任務。結合市場對特種樹脂噸袋的需求、產(chǎn)品存儲、運輸生產(chǎn)成本分析,天偉化工廠引進“共享托盤”降低生產(chǎn)成本。靈活采取小袋、噸包袋,汽運與鐵路運輸相結合的方式,全方位挖潛增效。
全面改造后的糊樹脂包裝線,按照10萬噸設計產(chǎn)能計算,同期相比產(chǎn)能提升了10%以上,袋重合格率提升至94%,全年預計減少除塵料及掃地料85噸,增加經(jīng)濟效益150余萬元。
接下來,天偉化工廠將全面梳理全國兩會新部署、新要求,進一步統(tǒng)一思想、激發(fā)動力、提振信心,緊緊圍繞天業(yè)集團“1+2+2”發(fā)展戰(zhàn)略,立足生產(chǎn)裝置,不斷開展原創(chuàng)性、顛覆性技術攻關和成果轉化,加快形成新質生產(chǎn)力,切實把學習成果轉化為推動企業(yè)高質量發(fā)展的實際成效,為奪取首季“開門紅”提供了“源頭活水”。